日照中聯(lián)水泥有限公司共有20多臺電子皮帶秤,擔(dān)負(fù)著全廠的計(jì)量任務(wù),其中水泥粉磨系統(tǒng)兩臺磨機(jī)共有八臺,分別是熟料、檸檬酸渣、爐渣和粉煤灰秤,目前已連續(xù)運(yùn)行多年。在日趨激烈的市場競爭環(huán)境下,客戶對水泥的品質(zhì)要求越來越苛刻,作為水泥生產(chǎn)的最后一道計(jì)量關(guān)口,秤的計(jì)量精度方面卻顯得越來越難以滿足計(jì)量要求。提高這些計(jì)量設(shè)備的精度成了迫在眉睫的任務(wù)。
成立攻關(guān)小組 尋找癥結(jié)
為適應(yīng)市場需求,公司決定成立以技術(shù)保障部副部長袁安迎為組長的攻關(guān)小組,全力以赴解決計(jì)量秤的精度問題。攻關(guān)小組與生產(chǎn)部門密切溝通,首先要確定問題的癥結(jié)所在。經(jīng)過一段時(shí)間的現(xiàn)場蹲點(diǎn),結(jié)合崗位人員的經(jīng)驗(yàn)體會,攻關(guān)小組找出了影響計(jì)量精度的系列問題點(diǎn)。
第一,為實(shí)現(xiàn)公司“避峰用谷”、降低電費(fèi)的用電要求,磨機(jī)大部分使用時(shí)間是在23:00~7:00的谷電時(shí)段,在生產(chǎn)任務(wù)緊張的時(shí)候再增加11:30~18:00這個(gè)平電時(shí)段。由于出廠速度快,滯留時(shí)間短,公司的熟料溫度有時(shí)偏高。因?yàn)樗嗄ゲ贿B續(xù)生產(chǎn),秤的皮帶每天要承受多次大溫差的影響,皮帶的漲緊程度也在不斷變化,久而久之就會造成皮帶跑偏、對稱重傳感器的壓力波動大,從而嚴(yán)重影響到皮帶秤的計(jì)量精度。
第二,為了節(jié)省資源和降低生產(chǎn)成本,公司使用檸檬酸渣替代天然石膏。由于檸檬酸渣的粘性較大并且水分也大,經(jīng)常導(dǎo)致膨倉不下料,需要人工清理。在清理的過程中崗位工難免會碰到稱重計(jì)量組件,導(dǎo)致計(jì)量偏差,需要經(jīng)常標(biāo)定,而頻繁的標(biāo)定也會造成計(jì)量波動。
第三,公司的皮帶秤采用了德國申克的儀表和秤體,秤體的稱重傳感器安裝在靠近出料口的位置,取以傳感器為中心的0.5米皮帶作為計(jì)量段進(jìn)行計(jì)算。這種檢測方式在運(yùn)行中受皮帶跑偏、物料擠壓、皮帶松緊的影響很大。
受以上這些因素的影響,水泥磨的報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,化驗(yàn)室質(zhì)量控制困難,出廠水泥質(zhì)量波動大。為保證出廠水泥合格,不得不提高富裕強(qiáng)度,這樣就增加了水泥成本。
根據(jù)皮帶秤的原理,皮帶秤的計(jì)量結(jié)果是由重量和速度兩個(gè)變量經(jīng)過儀表運(yùn)算產(chǎn)生,據(jù)以往使用經(jīng)驗(yàn),速度受外界影響較小,重量對計(jì)量結(jié)果的影響最大,因此只要確定了重量檢測,計(jì)量精度就能大幅度提高。
低成本完成技改 保障優(yōu)質(zhì)水泥生產(chǎn)
影響精度的癥結(jié)已經(jīng)找到,如何解決呢?這個(gè)難題擺在了攻關(guān)小組的面前。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),小改小革是沒有用的,以前也多次改過,效果不明顯。但改動也不能過大,否則成本就會增加很多。為了解決這個(gè)難題,攻關(guān)小組經(jīng)過多次研究探討,決定分頭行動,每人承擔(dān)一定的攻關(guān)任務(wù),遇到問題隨時(shí)碰頭研究。
大家通過查閱專業(yè)資料和現(xiàn)場實(shí)踐,有時(shí)候利用業(yè)余時(shí)間到其他行業(yè)的計(jì)量設(shè)備上了解情況,經(jīng)過幾個(gè)月的準(zhǔn)備和反復(fù)論證,初步方案終于形成。就是將稱重傳感器由在秤體內(nèi)只檢測0.5米皮帶的計(jì)量段改到秤體外,對整個(gè)下料段進(jìn)行計(jì)量。
經(jīng)初步測算此項(xiàng)技改需要耗時(shí)24個(gè)小時(shí),為了確保成功,向公司申請停機(jī)48小時(shí)進(jìn)行技改。因?yàn)榧几臅r(shí)正是水泥銷售旺季,所以員工只能加班加點(diǎn)干。經(jīng)過1個(gè)白天的努力,到了晚上10點(diǎn)左右秤體改造完成。初次改造時(shí)整個(gè)秤體的進(jìn)料口端用兩根鐵鏈吊掛固定,出料口用1根鐵鏈通過稱重傳感器固定,空載運(yùn)行正常,但一帶上物料問題就出來了,因?yàn)檎麄€(gè)秤體是懸空的,皮帶運(yùn)行后,跟隨皮帶行走的物料推著秤體來回晃動,根本無法保持平衡,更無法計(jì)量。
攻關(guān)小組成員沒有氣餒,經(jīng)過短暫商量之后決定重新改造,改為進(jìn)料口單端固定,用支點(diǎn)支撐,另一端不變。因?yàn)槌芋w不平衡,重新配重找平衡,為保證計(jì)量精度,精確調(diào)整進(jìn)料口位置、調(diào)整稱重傳感器的垂直度等等。
經(jīng)過60多個(gè)小時(shí)的奮戰(zhàn),當(dāng)用實(shí)物多次標(biāo)定基本無誤差時(shí),小組成員們感覺這幾天不眠不休的付出非常值得,成就感油然而生,困倦頓時(shí)煙消云散。
第一臺秤只是試驗(yàn),其中還有不合理的地方,又經(jīng)過1個(gè)月的試運(yùn)行,小組進(jìn)一步修正了一些缺陷,并且將一些零件批量進(jìn)行了加工,同時(shí)將儀表中的參數(shù)根據(jù)現(xiàn)場秤體改造后的數(shù)據(jù)進(jìn)行了優(yōu)化,最終達(dá)到了預(yù)期效果。
第一臺稱技改成功之后,小組又將水泥磨房的其他幾臺秤進(jìn)行技改。技改后各項(xiàng)參數(shù)非常穩(wěn)定,計(jì)量不再受物料溫度、皮帶跑偏、帶輥卡滯等因素的影響。改造前熟料秤因?yàn)槲锪蠝囟鹊确矫娴挠绊懀_機(jī)前標(biāo)定的臺時(shí),運(yùn)行1小時(shí)后最大波動到30%,改造后經(jīng)多次實(shí)物標(biāo)定、累計(jì)量和出廠量進(jìn)行了對比,誤差基本在1%以內(nèi),計(jì)量精度在同行業(yè)中尚屬前例。
改造后的計(jì)量方式是將秤體由原來的固定式、稱重傳感器內(nèi)部測量改為整體懸空,將稱重傳感器外置,充分地利用了杠桿原理。為了提高計(jì)量精度,支點(diǎn)采用刀刃式,變面接觸為線接觸,最大限度地減少了外界因素的影響,使臺時(shí)和瞬時(shí)產(chǎn)量更加穩(wěn)定,計(jì)量更準(zhǔn)確。
本次技改費(fèi)用很小,每臺稱只更換了一只價(jià)值2000元的稱重傳感器,儀表和秤體仍使用原來的。因?yàn)橛?jì)量方式的改變,對秤體質(zhì)量要求也降低了很多,所以仍使用了舊秤體。新購每臺秤體需要花費(fèi)1.5萬元,而本次技改沒有按照常規(guī)技改更換秤體,改造6臺就相當(dāng)于節(jié)約了9萬元。改造前稱重傳感器量程小、過載能力差,很容易損壞,至少1年換一次,每次換兩個(gè),接近4000元,改造后傳感器至今從沒壞過,此項(xiàng)每年就節(jié)約2萬元,大大節(jié)省了維護(hù)費(fèi)用。改造前幾乎每天都需要校秤,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且效果不好,改造后系統(tǒng)穩(wěn)定,1周檢查一次即可,既減少了維護(hù)量又節(jié)省了人力。
本項(xiàng)技改在原來整個(gè)系統(tǒng)不穩(wěn)定的情況下,只把傳感器的受力方式改變,就能起到了理想的效果,投資小,效果明顯,思路創(chuàng)新。計(jì)量精度的提高為生產(chǎn)部門提供了準(zhǔn)確的原始數(shù)據(jù),為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥提供了有力保障。
該項(xiàng)目成果被中國建筑材料集團(tuán)公司授予《技術(shù)革新獎》二等獎,獲獎后中國聯(lián)合水泥集團(tuán)公司的幾家兄弟企業(yè)也前來交流,參考這個(gè)方法進(jìn)行了改造,收到良好的效果。


